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全文下载 2023年第03期
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红柳林选煤厂智能化建设内容与技术实践

  • 作者(Author):
    惠亮
    王亮
  • 作者单位:
    陕煤集团神木红柳林矿业有限公司
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陕煤集团神木红柳林矿业公司选煤厂(简 称红柳林选煤厂)作为陕煤集团特大型 矿井选煤厂,多年来一直为陕煤集团神 木红柳林矿业公司(简称红柳林煤矿)的原煤进行 洗选加工作业,保质保量完成各项生产任务。随着 煤炭工业的高质量发展,选煤厂智能化建设显得尤 为重要。

陕煤集团神木红柳林矿业公司选煤厂(简称红柳林选煤厂)作为陕煤集团特大型  矿井选煤厂,多年来一直为陕煤集团神 木红柳林矿业公司(简称红柳林煤矿) 的原煤进行 洗选加工作业,保质保量完成各项生产任务。随着 煤炭工业的高质量发展,选煤厂智能化建设显得尤 为重要。目前,红柳林选煤厂存在调节重介密度复 杂、药耗指标高、配煤流程繁琐和配煤精度低、作 业人员劳动强度高等问题,为解决以上问题,红柳 林选煤厂进行了大量实践性建设项目。现将红柳林 选煤厂智能化建设情况进行总结梳理,为下一步选 煤厂智能化发展提供技术支撑或建设思路。红柳林 选煤厂隶属于陕煤集团神木红柳林矿业有限公司, 采用重介浅槽分选工艺,工艺流程分为原煤准备系 统、块煤重介分选系统、介质回收系统和煤泥水处 理系统4部分。选煤厂智能化建设主要围绕洗选系 统各工艺环节进行,包括基础网络平台建设、主要 生产工艺过程的智能化控制改造、生产辅助与保障 环节的智能化改造、智能管理决策建设等方面。红 柳林选煤厂智能化建设情况如下。

基础网络平台建设

红柳林选煤厂系统工业环网平台遵循数字 化、高速化、智能化、标准化、安全可靠、易扩充 升级的原则进行规划设计。

重新规划全厂网络结构,包含控制网和视频 监控网。规划后的网络可以与矿井网络无缝对接, 与现有办公网络无缝对接,同时预留与未来智能化矿山建设能对接的网络接口。选煤厂控制网络已建成了千兆环网(赫斯曼R30) ,视频信息网络使用 万兆交换机(S5720和S6720)以选煤厂集控室机 房为中心建成了星形网络结构,控制网和视频信息 网络带宽均已达到1 000 M b i t/s。在集控室机房设 置有硬件防火墙,通过防火墙将控制网、视频信息 网、选煤厂办公网及矿井工业网络联通,达到了各 系统安全隔离的要求。选煤厂控制网及视频网网络 如图1所示。

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图1  选煤厂控制网及视频网网络

主要生产工艺过程的智能化控制建设

重介密度闭环控制系统

主洗车间建有重介密度闭环控制系统,建立 的数学模型可根据精煤产品灰分数据自动调节重介 密度整定值,对比介质密度的给定值与检测的实际 密度值,经过PLC的数学运算,其输出控制电动调 节阀动作,决定电动调节阀和电动执行器的开度以 控制加水量,达到调节介质密度的作用,保证洗选 产品达到预期效果。根据精煤产率与经济效益的关 系,按照最优组合组织生产,实现最大经济效益。

重介密度闭环控制是选煤厂保证产品质量的 关键环节,通过重介密度闭环控制系统的建设,提 高了产品质量的稳定性,在保证产品质量的前提 下,提高了精煤产率。重介密度闭环控制系统如图 2所示。

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图2  重介密度闭环控制系统

浓缩池智能加药系统

在循环水回水管路上安装流量计,在浓缩池安装界面仪,溢流水处安装浊度仪,底流泵管路上安装底流浓度计,加药机加药管路上安装流量计。 根据回水流量、清水层厚度、溢流水浊度、药剂添 加量、浓缩机扭矩等相关参数建立数学模型, 自主 预测药剂添加量,实时调节加药量及加药比例,实 现了浓缩系统智能控制。

浓缩池智能加药系统在红柳林选煤厂的应用,大幅降低了作业人员的劳动强度及药耗指标,实现了降低经济指标和提质增效的目标。浓缩池智能加药系统控制界面及现场加药间如图3、图4所示。

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图3  加药机控制界面

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图4  现场加药间

产品智能配煤系统

产品智能配煤系统通过计算机程序完成配煤方案的确定与审批,其核心是根据原料煤的特性以及用户对产品煤的要求,采用遗传算法,计算出可选得配煤方案的配比参数。电气控制部分通过生产控制系统的输送带秤和灰分仪反馈调节配比,进而 控制给煤机自动完成配煤任务及过程监控,最终实 现精准配煤。

通过建设产品智能配煤系统,有效提高了产 品配煤的精确度和产品的合格率,降低了成本,避 免了产品质量纠纷,提升了企业市场信誉,提高了 企业经济效益。自动配煤控制界面、灰水仪管理系 统界面分别如图5、图6所示。

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图5  自动配煤控制界面

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图6  灰水仪管理系统界面

 生产辅助与保障环节的智能化建设

低压远程分合闸控制系统

利用移动终端设备进行停送电申请、审批,对经过审批的停送电流程,通过控制系统和电操装 置实现远程/就地分合闸,可辅助人工操作。

远程分合闸系统将信息系统与工业控制系统 相结合,实现了停送电流程的电子审批,停送电的 远程操作,提高了劳动效率,降低了工人劳动强 度。远程分合闸控制系统界面、移动终端停送电界 面分别如图7、图8所示。

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图7  远程分合闸控制系统界面

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图8  移动终端停送电界面

主要设备在线状态监测系统

红柳林选煤厂是机电设备密集型工厂,共302 台主要设备。机电设备的完好是选煤厂持续稳定运 行的基础,通过建设机电设备状态在线监测系统,利用温度、振动传感器实现对机电设备温度、振动状态的实时监测,设备状态数据经由专业的设备状 态分析软件处理,可提前预知设备的劣化,据此 进行预防性维护,有效降低了选煤厂计划外的停 机时间。

主要设备在线状态监测系统,可以实时浏 览、实时趋势查看、自动诊断报告、设备告警、预 警预报、信息查询、图形监测及综合分析等。并可 将监测结果传输至集中控制系统,实现系统联动。主要设备在线状态监测系统如图9所示。

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(a) 3D振动频谱 

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 (b)设备在线状态监测趋势

图9  主要设备在线状态监测系统

智能视频分析系统

在重要区域建设了生产区域入侵、越界报警功能,当出现设备故障或安全监测出现异常时,数字大屏画面自动切换到故障设备或出现安全异常的画面,并报警提醒或联锁停车,实现视频联动功能;在主要输送带和刮板输送机上通过视频图形识别技术,实现了杂物、跑偏、堆煤识别等功能。智能视频分析系统实现了选煤厂视频监控无死角,在检修、生产期间对于危险设备划定警戒区域,当人员或物体出入检修、警戒区域时能够及时 报警;控制系统和视频监控系统的有机融合,实现 了视频联动及操作界面的融合。通过人脸视频技 术,记录不同人员在不同时间出现在不同地点,分 析人的不完全行为,加强对人员的安全管理。智能视频分析系统如图10所示。

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(a )人员入侵布防         

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       (b)越界报警

图10 智能视频分析系统

智能管理决策建设

智能决策中心

建立的选煤厂智能决策中心包括生产管理、 设备全生命周期管理、煤质管理、能耗管理、智能 决策分析、移动APP,满足生产、机电、技术、节 能、协同等管理。

红柳林选煤厂智能决策中心以“选煤智能” 为核心,将先进的传感监测、大数据、人工智能、 物联网、云计算等新兴技术深度融合到复杂选煤工艺生产过程,打造全域感知、全局协同、全线智能的“智能选煤厂体系”,全面推进选煤厂数字化、 智能化转型,深入挖掘数据带来的价值,实现设备 智能运行与运维、状态智能监测、过程智能控制、 工艺参数智能设定、管理智能精细和决策智能调 节,达到产品质量稳定、劳动强度低、经济效益高的目标。智能决策中心如图11所示。

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(a)生产任务看板

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(b)智能报警看板

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(c )产量产率看板

图11  智能决策中心

三维可视化系统

建立的三维可视化系统基于倾斜摄影、激光 点云对现场进行测量及建模,通过三维处理技术, 搭建一个与现实完全一致的虚拟选煤厂。虚拟选煤 厂能够以三维立体的形式显示选煤厂内的场景结 构、设备布局,并采用先进的数据采集技术,将选 煤厂内部设备的运行、环境、能耗等实时数据,统 一传入智能管控平台,与信息模型进行匹配与融 合。在三维场景建模的基础上进行巡检相关功能的 开发,主要包括一键智能巡检模块、智能报警模块、智能巡检机器人巡检模块和三维漫游游览模块。系统设置完善的视频感知、安全监测系统, 对入选原煤杂物、人员不安全行为、设备运行危险 状态等进行监测,并通过智能分析功能实现智能预 测、预警、联动。三维可视化系统如图12所示。

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(a ) 三维现场设备布局

image.png(b) 生产看板

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(c ) 三维生产动态  

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(d) 三维设备布局

     图12  红柳林选煤厂智能管控平台中的三维可视化系统

结  语

目前,红柳林选煤厂通过智能化建设解决了 各选煤工艺环节存在的分散、自动化程度低、劳动 强度高等问题,有效提高了生产效率,减少了生产 和管理成本,改善了作业环境,降低了劳动强度, 达到“提质增效、降低成本”的目的。但随着对智 能化建设的投入及对智能化改造项目所产生效果的 分析,发现存在传感器精度低、灰分仪有误差等技术问题,而且各仪器仪表灵敏度受煤尘的影响较大。未来智能化选煤厂的建设势必要对系统设备进 行全面升级,提高洗选设备的可靠性;随着设备数 量的递增和设备的高端化,对设备运维人员的业务 水平也提出了更高要求,既要懂设备构造原理,又 要能熟练掌握处理各种故障的必备技能。

 

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关于期刊

刊  名:智能矿山
刊  期:月刊
创刊时间:2020年11月
主管单位:中国煤炭科工集团有限公司
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司
主  编:王国法
出版单位:《智能矿山》编辑部
ISSN 2096-9139 : CN:10-1709/TN
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